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變頻空壓機=節能,這是空壓機行業的一個共識。
但是,這個共識卻被山東某機械廠打破了。該公司為了提高生產效率,從2014年開始導入自動化設備,引進自動化流水線、自動檢測機等。
隨著自動化設備增多,對生產壓縮空氣的輔助設備要求也變高了。為了全力保障氣體品質,將原來的7臺工頻螺桿空壓機,全部換成變頻空壓機。
但是,有一個問題還是不斷困擾著該企業設備組長毛工,那就是到了晚上,生產車間那邊經常反饋說氣壓較大,導致生產設備運行速度過快。
經檢查,原來是晚班的時候,空壓站并沒有管理員值守,一般是憑經驗開1到2臺設備,按照50m3定量供氣。
但生產線上的實際用氣量隨著訂單量的變化而波動,所以出現壓力不是高了,就是低了的現象。
氣壓高了會導致生產設備用氣的元器件運行速度加快,會導致設備運行的節拍混亂,生產動作變形,產品的不良率增加。
而這些問題,引起了毛工的深思,他意識到,7臺變頻空壓機集中供氣的模式,依賴人工的操作方式和憑經驗的管理方式,并不能完全滿足生產用氣需求。
那么,為什么空壓站全部用的變頻空壓機,仍不能滿足生產用氣?為什么壓力波動范圍還是很大?如果不是空壓機的問題,那問題又出在哪里?
原來,空壓機的變頻器只能控制設備的產氣端,排氣口氣壓高了,就降低空壓機頻率,減少產氣量,反之亦然。
這其中就涉及到2個信息差:
一是壓縮氣體從產氣端到達用氣終端,會經過后處理設備和輸氣管道等,過程中壓力損耗多少是未知的;
二是用氣終端的用氣量是實時動態變化的,到底下一分鐘用氣需求是多少,產氣端也是不知道的。
而解決這2個信息差的關鍵,并不在于產氣端,而在于用氣終端。
因此不管是工頻空壓機、變頻空壓機,還是離心機,更換產氣端設備并不能解決這個問題。
空壓站云智控上線后
空壓站云智控把重點放在用氣終端,不是放在產氣端。通過在用氣終端安裝傳感器,監測用氣終端氣壓變化,然后控制空壓機。相當于打通了產氣端到用氣終端之間的通道,解決了信息差問題。
事實也證明了這一論斷,該企業安裝云智控系統后,空壓站的氣壓波動范圍從原來的5-6.5bar降到現在的5.2-5.7bar ,波動幅度控制在0.5bar,早晚班實現了24小時穩壓供氣。
并且,由于氣壓穩定、氣體品質提高,全套設備的故障率下降,保養維修成本也降低了。
在云智控系統里可以直觀地看到節能數據,一個月下來,有 7%的節能率,節省了1.8萬元電費。